在新能源生产中,耐腐泵的适配性与稳定性至关重要。某新能源科技有限公司2018年投产项目的耐腐泵使用案例,为行业同类问题提供了宝贵经验——泵反转引发的漏液故障,需从多维度排查解决。
该项目初期,用户自行选用IHF系列氟塑料化工泵。物料使用条件是:在70℃左右使用温度下稳定不结晶,但泵体停机后易结晶的腐蚀性液体。泵体及密封极易损坏,经我方与用户沟通,设备升级为UHB-JZ2型耐腐耐磨泵,该泵采用双端面机械密封,先试用一台,初期适配效果良好。
2020年1月,我方与该公司就一、二期耐腐泵机封泄漏问题达成技改协议,1月14日先行交付6台改进型UHB-JZ2泵试用。4月22日,用户反馈其中一台泵密封处漏液。我方次日派售后人员现场检修,排查发现密封等核心部件完好,漏液根源是叶轮拼帽松动,而拼帽松动的直接原因是泵体反转,泵反转及后续漏液。
一、漏液的首要诱因是液体倒流:因泵出口未装止回阀或止回阀泄漏,停机时管路高压液体反向流动,驱动泵轴逆向旋转,冲击叶轮拼帽使其松脱。
二、进口管路汽蚀则加剧危害:进口管径偏小、弯头多或局部堵塞,导致进口端压力骤降、流速异常引发汽蚀,气泡破裂的高频冲击会放大反转对拼帽的冲击力。
三、设备振动是重要推手:联轴器偏差、轴承磨损、电机失衡等引发的持续振动,与反转冲击力叠加,会急剧放大螺纹松动速度。
四、运行温度升至90℃以上时,塑料部件热变形降低强度,与上述因素的叠加更容易松动漏液。
针对此案例,建议用户及同类企业从源头防控:检查并完善出口止回阀,优化进口管路设计并清理堵塞物,校准设备振动源,监控运行温度。同时强化巡检,重点关注泵运行方向与密封状态,早发现早处理。
此案例表明,耐腐泵故障排查需穿透表象。泵反转引发的漏液,看似是部件松动问题,实则与管路配置、设备状态等密切相关。唯有系统性梳理诱因,才能为生产筑牢设备保障。





